掺减水剂混凝土易发生的问题和解决办法:
掺减水剂混凝土问题:不凝现象
(1)掺减水剂后混凝土长时间,甚至一昼夜,仍未凝固;
(2)表面泌浆并呈黄褐色。
不凝现象原因:
(1)减水剂掺量过大;
(2)缓凝剂使用过量。
不凝现象解决办法:
(1)不**过推荐用量2-3倍,强度虽稍有降低,但28d强度降低得少,高效减水剂配方,长期强度降低更少;
(2)终凝后适当提高养护温度,加强浇水养护;
(3)将已成型部分清除掉,重新浇筑。
掺减水剂的混凝土拌和物会出现粘罐、假凝、不凝、坍落度损失过快或硬化后强度偏低等问题。
掺减水剂混凝土的问题:粘罐现象
现象:
水泥砂浆部分粘在搅拌机筒壁上,黄山减水剂,造成出机的混凝土不均匀、灰少,混凝土发粘。
原因:
混凝土发粘,多出现于掺缓凝减水剂后,或轴径比接近的滚筒式搅拌机中。
解决办法:
(1)及时注意清洗除剩余混凝土;
(2)先加集料及部分水搅拌,再加水泥、余水及减水剂拌;
(3)使用轴径比大的或强制式搅拌机。
聚羧酸减水剂的合成方法:
将丙l烯酸、甲l基丙l烯磺酸钠、过硫酸铵、聚氧乙烯基烯丙酯大单体分别用去离子水配成浓度为20%的水溶液。在装有搅拌器、回流冷凝管及温度计的三颈烧瓶中分批滴加单体及引发剂,滴加完毕后在75℃下保温反应一定时间。反应结束后,用浓度为20%的NaOH水溶液调节PH值至7~8,高效减水剂价格,得到浓度约为20%的黄色或红棕色聚羧酸减水剂。
减水剂掺量对水泥净浆初始流动度的影响 :
当减水剂掺量大于0.5%以后,增加减水剂掺量,水泥净浆初始流动度增大变缓。表明该聚羧酸减水剂的饱和掺量为水泥质量的0.5~0.8%。